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巴陵石化公司全面推行标杆管理推进节能降耗

文章来源:中国石油化工集团公司  发布时间:2006-11-08

巴陵石化公司全面推行标杆管理推进节能降耗

  “液化气装车时尽量多采用自流装车,用双管输送丁二烯时选用功率较小的机泵,每小时可节电15度,节省电费6.2元……”巴陵石化公司液化气站车间主任张义军谈起节能降耗滔滔不绝。据了解,通过全面推行标杆管理,液化气站近两年成本已连续创下新低。液化气站仅仅是巴陵石化公司节能降耗的一个缩影。据了解,从2003年至今年9月份,该公司通过节能降耗已直接创造经济效益1.35亿元,其中今年前三季度节能创效1350万元,为年初计划的138%。该公司董事长、总经理张德明认为,作为沿江内陆石化企业,巴陵石化公司在市场竞争中,既无地利,更无天时,惟有借助技术、管理创新,节能降耗求发展。从2003年起,该公司全面实施标杆管理:确定科学的管理目标,各项经济技术指标以国内、国际先进水平为标杆,把企业管理的各个方面全部纳入标杆管理范围,按照确定的标杆目标进行量化和细化,加强过程控制。在此原则下,该公司每年、每季度制定生产装置能源消耗定额和各项节能的具体措施;管理树标杆,把好的模式、好的做法固定下来,形成企业管理标准,向全公司发布、推广。同时,他们建立一套灵活的能源价格体系,根据市场价格,及时调整公司内各直属单位的用能价格,水、电、蒸汽等价格基本与市场接轨。按照标杆管理的要求,该公司以炼油、环己酮、SBS和电站为重点,建立从公司主管领导到设备能源部、事业部主管部门及车间四级节能管理体系,强化过程用能计量、分析和预防改进,同时对厂区辅助生产用能系统、社区生活用能系统等各个环节加强监管。努力优化生产,做大总量,摊薄固定能耗,近年来主要装置的产能得到充分发挥,有效拓展了节能降耗空间。

  严格管理使得该公司节能降耗有章可循,创新技术则使节能降耗落到了实处。

  巴陵石化公司优化工艺结构,减少工艺用能环节的消耗;管好用好已经上马的节能技改项目,使投入发挥出最大效益;同时积极实施新的节能改造项目。截至目前,该公司已在用热、用电、用水、用燃料等四个大环节实施了20多项节能改造项目,取得了较好效益。其中,对烟机整体更新改造后,年节电800万度;溶盐加热炉烟气系统改造后,热效率从72%提高到88%,节约燃料气300吨。

   该公司设备能源部部长李永康介绍,2005年与2004年相比,节能创效1334万元,今年前三季度万元产值能耗从去年同期的1.12吨标煤/万元下降到0.97吨标煤/万元,下降了13%。该公司动力事业部向巴陵分公司直供电改造项目投用后,可年创效益1000多万元;与当地政府签署“转供电解除”改造工程协议后,该公司投资2800多万元上马该项改造工程,每年可直接创效400万元以上,7年便可收回投资。标杆管理奖罚分明,大大激发了节能降耗的潜能。巴陵石化公司基层各单位对照国际、国内及企业先进指标,或“干海绵挤水”,或“跳几跳摘桃子”,或“针尖上削铁”,在节能降耗上各显神通,均取得了可喜成绩。

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